柔性加工中心單元工件自動識別及自動加工技術
柔性制造單元(FMC)有獨立的工件儲存站和 單元控制系統,能在機床上自動裝卸工件,自動檢測 工件,從而可實現有限工序的連續生產,適于多品種 小批量生產應用。1 8托盤鏈式結構概述鏈式托盤交換系統結構如圖1所示。托盤上裝夾 有夾具及工件,在加工過程中,它與夾具及工件_起 流動,類似通常的隨行夾具。環形工作臺用于工件的 輸送與中間存儲,托盤座在環形導軌上由內側的環鏈 拖動而回轉,每個托盤座上有地址識別碼。當—個工件加工完畢,精工機床發出信號,由上 下料驅動裝置將加工完的工件(包括托盤)拖至回 轉臺的空位處,然后由托盤驅動裝置將加工完的工件 (包括托盤)轉至手動上下料區對應工位,再由上下 料驅動裝置拖至手動上下料區,由操作者進行拆卸,并裝上待加工工件;同時待加工工件(包括托盤)轉至上下料區對應工位,然后將待加工工件推至上下 料區,由上下料驅動裝置拖至交換區,再由加工中心的交換裝置將夾具及待加工工件移至加工區定位 加工。2夾具光目識別結構系統如圖2所示,工作臺2安裝在機床交換區下支撐 結構1上,在工作臺2的上方安裝有裝夾工件4的夾 具10。在夾具10下方底座上鑲嵌有夾具標志塊3, 在夾具10下方底座的側邊處位于機床交換區下支撐 結構1上安裝有激光發射器7。在機床交換區上支撐 結構5上安裝有激光接收器6,激光發射器7與激光 接收器6相對設置。在機床交換區下支撐結構1上安裝有與氣動裝置 相接的氣缸9,與氣缸9相配的活塞桿的外端頭連接 有護罩8,護罩8與激光發射器7相配,即可罩在激 光發射器7的上方。加工工件時,操作者將工件4裝卡完成后,按下 手動按鈕,使機床精工系統得知裝卡完成。系統發出 信號,氣缸9動作,帶動護罩8運動,使激光發射器 7露出來,氣缸9帶動護罩8運動到指定位置停止。 激光發射器7開始發射激光。夾具標志塊3遮擋部分 激光,在上方的激光接收器6接收激光。機床精工系 統根據激光接收器6接收到激光的實際寬度判斷夾具 的具體編號。激光發射器7結束發射激光,然后氣缸 9動作,帶動護罩8回位,罩在激光發射器7上,加 工作業時起到保護激光發射器7的作用。整體結構簡 單,動作靈活可靠,可準確識別夾具,保證被加工工 件與系統的加工程序一致,提高了機床的工作效率,進一步提高了自動化程度,降低了工件的加工成本。3 8APC夾具識別精工系統托盤庫的啟停和定位是通過I/O LINK軸進行的, 該軸通常對外圍機構進行固定動作的控制完成某種特 定的運動和動作。該控制方法是通過FANUC系統提 供的POWER ATE CNC管理功能對I/O LINK軸進行 控制,通過Pi系列放大器進行驅動,該放大器通過 I/O LINK接口與CNC相連,CNC通過PLC梯形圖對 該接口進行控制從而對伺服電機的控制,見圖3。圖3數據I/O LINK進行傳輸、傳遞指令和反饋信息 夾具的辨別。選用數字型激光傳感器,對夾具特 定的區域進行檢測,通過檢測區域對傳感器光幕遮擋 大小從而改變輸出電流的大小,電流信號通過系統的 模擬量輸入模塊輸入到CNC系統中,再經過PLC內 部功能塊進行轉換辨別(圖4),然后再通過PLC的 邏輯順序通過系統外部工件號檢索功能調用相應的加 工程序(見圖5)。(0)托盤庫有8個托盤(或托盤庫7個,機內1個)(1) 設定托盤庫的原位。(2) 在托盤上安裝夾具。(3) 設定要加工的托盤號。(4) 通過NC指令啟動托盤庫,托盤庫按照設定 的順序進行旋轉,(5) 旋轉到位后,程序被調用出來后相應的夾 具托盤通過傳動裝置送到待交換區內,當夾具托盤確 認到位后,夾具光目識別系統運行對夾具進行檢測, 把工件的數字化編號信號輸入到系統內。(6) 夾具光目識別系統成功識別后,交換裝置 啟動,把待機側的夾具及工件交換到加工區,通過 PLC調用相應的程序,見圖6,然后加工程序運行。(7) 托盤庫旋轉到與待機位托盤號相對應的工 位,把待機位的托盤還回到托盤庫中。(8) 托盤庫旋轉到下一個設定的需要加工的夾 具,寺待加工區內加工完成。(9) 加工區內加工完成后,傳感器檢測托盤庫 側需要加工的夾具,然后調出相應的程序,重復步驟 (7),把待加工的夾具及工件交換到加工區。數據通過I/O LINK進行傳輸、傳遞指令和反饋 信息。CNC—AMP,控制AMP執行指定的動作。AMP—CNC即AMP反饋給CNC的信息,目前 AMP處在何種狀態。4結論提出的激光工件識別系統有效提高了識別的可靠 性和穩定性,可識別工件的數量也得到了提高。通過 工件自動識別和自動加工系統,柔性制造單元的自動 化程度得到了提高,同時結構系統的可靠性也得到了 提高。
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